浙江晉巨化工有限公司是有著多年食品級CO
2生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè),現(xiàn)有1#、2#兩套食品級CO
2生產(chǎn)線,設計能力均為3萬噸/年,總能力達到6萬噸/年。1#食品級CO
2老裝置于2008年4月改造投產(chǎn),采用杭州快凱公司提供的脫烴反應器及華爍THC-1型脫烴催化劑等專利技術,穩(wěn)定運行到2011年7月,共使用3年4個月。2#食品級CO
2裝置于2006年12月投產(chǎn),同樣采用杭州快凱公司提供的脫烴反應器及華爍THC-1型脫烴催化劑,穩(wěn)定運行到2011年2月,共使用4年2個月。兩套裝置均達到食品級二氧化碳標準(GB10621-2006、國際飲料協(xié)會標準(ISBT)、可口可樂及百事可樂企業(yè)標準),于2007年3月順利成為可口可樂等公司食品級二氧化碳供應商。
2011年3月晉巨公司對2#食品級CO
2裝置的脫烴反應器進行改造,采用了某單位反應器,華爍THC-2型脫烴催化劑,脫烴催化劑使用幾個月,CO
2產(chǎn)品質量波動性較大,時有不合格。2011年7月晉巨公司1#食品級CO
2裝置更換脫烴催化劑,選用中科院某所研制的脫烴催化劑,經(jīng)過4個月的調試運行,催化劑熱點溫度提至530℃,產(chǎn)品質量未能達標。
晉巨公司領導十分重視產(chǎn)品質量,于2011年12月邀請杭州快凱公司和華爍科技相關技術人員針對1#、2#兩套食品級CO
2裝置出現(xiàn)的問題進行了具體深入的溝通交流,達成一致意見。晉巨公司根據(jù)實際情況,決定1#、2#系統(tǒng)重新更換脫烴反應器、脫烴催化劑。
1#系統(tǒng)繼續(xù)采用原來的杭州快凱公司的脫烴反應器,使用華爍科技提供的THC-2脫烴催化劑,并對系統(tǒng)進行相應優(yōu)化,對操作提出了更為嚴格的要求。于2011年12月22日開始升溫活化,整個活化過程嚴格按照THC-2食品CO2脫烴催化劑升溫活化方案進行,24日轉入正常生產(chǎn),脫烴催化劑熱點溫度控制在425±5℃,經(jīng)晉巨公司質檢科總烴分析儀分析,脫烴出口總烴<1ppm,苯<5ppb(檢測管最低檢測限為5ppb),脫烴出口在線分析總烴<1ppm,苯<5ppb。目前已平穩(wěn)運行2個月,脫烴催化劑熱點溫度仍控制在425±5℃,出口總烴和苯含量與開車時無明顯變化。
2#食品級CO
2裝置重新采用杭州快凱公司脫烴反應器(新型)及THC-2型催化劑于2012年2月14日開車,15日THC-2型催化劑開始升溫活化,17日活化結束,熱點溫度控制在425±5℃,轉入正常生產(chǎn)。脫烴出口在線分析總烴<1ppm,經(jīng)質檢科總烴分析儀分析,脫烴出口總烴<2ppm,苯<5 ppb,運行穩(wěn)定。
通過對兩套食品級CO
2裝置的改造與優(yōu)化,徹底改變了此前的被動局面,達到了理想效果,產(chǎn)品質量穩(wěn)定,深受用戶好評。